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三十工程处职工创新设计“风能除尘箱”投入使用

发布时间: 2024-03-15 浏览量: 作者:李继峰

“我们安装在除尘风机后面的除尘箱,以压风为动力源,通过错位的导风叶片,让煤岩尘在箱器内反复碰撞,在水雾的诱导下结团,实现风流的最大限度净化,为职工创造清新优良工作环境。”三十工程处朝源项目部机电队队长纵苏敏说。他牵头创新设计的风能除尘箱,在井下投入使用,让他十分开心。

目前,朝源煤矿311104综掘顺槽煤层干燥,面对长距离、大断面掘进工作面,原有除尘风机不能有效降低煤(粉)尘飞扬。该项目组织机电、通风、技术和安全管理等专业技术人员,成立技术攻关团队,开展专题项目技术攻关。

在攻关团队成员深入一线调研后发现,原来除尘风机自带的除尘系统,通过对旋降尘、喷水降尘等除尘方法均存在一定的局限性,制约了311104综掘面的安全生产工作,除尘后的操作环境还有待改善。

为此,技术攻关团队集思广益,制定了除尘箱进行升级改造方案。在30多天的时间里,攻关团队通过多次现场试验,最终选定了除尘效果上佳的“导风+碰撞+喷淋+结团”四合一除尘系统。

新设计的除尘箱,有箱体、导叶片、喷淋系统和排渣系统等四部分组成。为了实现长流程的除尘,将除尘箱设计成长2米的箱体,延长煤粉尘在箱体里的滞留时长,实现应降尽降;与传统在箱壁上安装吸附材料不同,设计人员在箱壁上,安装易冲刷的不锈钢材料。为了增加风流旋转,箱体内安装的五组导风叶片,进行错位的焊接,让风流在箱体时旋转对撞,通过高强度的碰撞,让煤尘在水雾的“撮合”下,结成较大的颗粒,吸附在箱壁上,在喷淋水流持续冲刷下,结成含水的矿渣,由排渣系统排出,实现除尘降尘。通过测尘专业人员连续三天的监测数据,除尘效果比传统做法,提升了52.4%。

“我们对除尘系统的供水管路进行集中更换,优选了聚乙烯管,解决了水管锈蚀老化漏水问题,确保了防尘水源稳定可靠。”朝源煤矿项目部党支部书记、总工程师赵斌说。该项目部还致力于打造掘进作业空气净化线,提升了“长压短抽”通风除尘效果,在保证掘进作业区域最低风量需求的基础上,在掘进面打造一段长达45米的清洁施工区,除尘效果得到了极大提升。